原料廠燒結車間成品篩分系統(tǒng),是根據(jù)生產需要將經熱破和冷卻后的燒結礦,利用振動篩將不同粒級的燒結礦分選出來,是燒結生產過程最重要的環(huán)節(jié)之一。整粒的好壞直接影響到成品燒結礦的粒度組成,影響到返礦和鋪底料的質量,進而影響到高爐正常生產。
傳統(tǒng)的燒結篩,在結構上存在一定的缺陷,出現(xiàn)故障時需啟動備用設備,倒鏈板機機頭翻板進行倒篩作業(yè)。長期以來,倒篩作業(yè)時需停鏈板機,進入機頭溜槽內進行割焊作業(yè),不僅危險系數(shù)大,倒翻板降料層外翻生產設備故障率也高。另外后期倒運外翻料工作量大,影響生產的同時也增加了員工勞動強度。

為解決這一難題,晉鋼集團維修技術骨干從優(yōu)化生產工藝入手決定對損壞的篩分系統(tǒng)進行維護改造。經多次現(xiàn)場研模調試,利用檢修時間將鏈板機下料口溜槽舊翻板割除,調整溜槽角度至合適狀態(tài),在下料口處制作密封罩和支架,成功解決了倒翻板需人工調試、耗時長的弊端。改造后倒篩作業(yè),只需將其中一條線的鏈板機下料口堵滿,料會自動流向另一個溜槽,與之前的倒翻板作用一致。
改造實施后,篩分系統(tǒng)倒篩既不用停鏈板機,也不用降料層外翻生產,節(jié)省了大量的人力物力財力,為成品系統(tǒng)的生產順行起到了很大的促進作用。