從每小時停機1次進行篩面堵孔清理,到實現篩網堵礦率0%、降低篩分產品粒度5mm,香格里拉神川礦業公司獲得了產量的提升和成本的下降。這其中奧妙,皆因更換使用了美卓Trellex® LS篩板。
香格里拉神川礦業公司(以下簡稱“神川礦業”)位于云南省迪慶藏族自治州海拔4200m的紅山銅礦資源帶上。從1997年至今,公司先后完成四次改擴建工程。憑借精良的裝備和科學的管理,神川礦業由最初一個原礦日采選能力200噸的小礦廠,發展成為日采選能力超過3000噸的規?;?、現代化省級重點礦山企業。

其間,神川礦業于2009年建成年處理量150萬噸的碎礦車間,采用三段一閉路工藝流程:粗碎為美卓諾德伯格C100顎式破碎機,中細碎均為美卓諾德伯格HP4圓錐破碎機。中細碎篩分采用2臺國產2461三層圓振篩。
一套高性能的碎磨工藝流程,需要各個作業環節默契協作,任何一個薄弱工藝環節都會如木桶短板理論一樣影響最終的生產結果。對于神川礦業而言,隨著破碎和磨礦工藝的優化升級,篩分工藝已成為整個生產線提產增效的制約因素。
據現場人員介紹,振動篩篩網堵礦和粘料非常嚴重。為了保持破碎機正常給料,工人師傅必須每隔1小時停機1次,拿著錘子鉆到振動篩里面去清理卡礦和粘料。這樣既影響了生產,還加大了員工的工作負荷與安全風險。

2#振動篩上層聚氨酯篩網(左)與下層聚氨酯篩網(右)的堵礦情況
而且,原設計的振動篩篩下產品粒度為10mm。由于不能有效的篩出合格粒度的產品,大量的堵料和極高的循環負荷,使得碎礦系統的產能無法滿足磨礦系統的進料需求。為此,神川礦業把篩孔擴大至15mm,使磨機給料量得到了暫時緩解,但增大的給料粒度使磨礦效率明顯下降,反而增加了生產成本。
面對每隔1小時停機1次的情況,生產車間的工人苦不堪言;對于高昂的生產成本和不及預期的生產能力,管理層不得不考慮更換進口品牌振動篩,以解決生產瓶頸。于是,神川礦業找到了美卓公司。經過實地考察,美卓提出生產瓶頸的癥結在于篩網,而非振動篩本身,也就是說完全沒必要更換振動篩。這讓神川礦業感到非常意外,因為這意味著可以大大節省投資成本。
2017年6月1日,神川礦業與美卓技術人員就振動篩篩板進行了首次溝通。從技術交流、現場測繪,到選型設計、方案澄清,雙方很快簽訂了采購合同。“美卓讓我們認識到篩網堵礦才是問題的根源,以不及振動篩主機價格10%的費用就能解決問題,值得一試。”神川礦業董事長丹增扎臘說。
隨后,神川礦業在美卓的技術支持下,將中細碎閉路段檢查篩分2#振動篩的三層國產聚氨酯篩網均替換為美卓Trellex® LS篩板,其中,下層篩孔尺寸為10×25 mm,以期達到設計的產品粒度要求。

神川礦業正在為振動篩更換美卓篩板
投產后,振動篩即刻顯現出卓越的篩分性能。在篩板穩定運行37天后,神川礦業檢查了篩分效果;在篩板穩定運行180天后,雙方共同檢查了篩板的磨損情況。
更換為美卓篩板后,上層篩網(左)和下層篩網(右)幾乎沒有堵礦
兩次檢查結果顯示,更換美卓篩板后,振動篩不堵礦、不粘料,堵礦率幾乎為0%。僅2#振動篩篩分效率的提高,就使循環負荷大幅降低,破碎效率有了明顯提升。而且產品粒度恢復到10mm,磨機給料量和給料粒度得到改善。截至目前,第一套美卓篩板已經穩定使用了390天,仍可繼續使用。
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美卓Trellex®LS篩板改造效果對比數據
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檢測項目
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聚氨酯
篩網
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美卓橡膠
篩板
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效果提升
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上層堵礦率
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30%
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≈0
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降低30%
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下層堵礦率
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50%
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≈0
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降低50%
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上層有效開孔率
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21.10%
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36.70%
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提高15.60%
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下層有效開孔率
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14.15%
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27.70%
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提高13.55%
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上層篩網壽命
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60天
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390天
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提高550%以上
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下層篩網壽命
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75天
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390天
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提高420%以上
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“我們再也不需要每隔1小時停機1次了!” 選廠廠長阿茸益西說,“美卓篩板模塊化組裝、局部更換的特點,使我們每更換一塊篩板僅需3分鐘,這大大節省了勞動強度,提高了設備作業效率。整個選廠的襯板消耗、生產用電和磨礦成本顯著降低。”
“我對這次篩網改造的結果非常滿意。我們只投入了幾塊篩板,就解決了瓶頸問題,實現了產能和效率的大幅提升,為公司帶來了可觀的經濟效益。” 丹總評價說。
如今,1#振動篩也已完成了篩網改造,這意味著,神川礦業的所有振動篩已全部使用美卓篩板。相關監測與優化設計仍在持續進行中。